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伊犁鋼鐵牢固樹立“以效益為中心”的思想,全員緊盯“降本增效”目標不放松,深挖內(nèi)部潛力,從原料驗收、過程服務、節(jié)能減耗等方面著手,圍繞目標任務,保持定力、久久為功,奮戰(zhàn)二季度開門紅。
4月份煉鋼生產(chǎn)鋼種主要以HRB400系列鋼種為主,合金消耗是冶煉工序成本的主要組成部分,由于現(xiàn)階段硅鐵合金價格高于硅錳合金價格,合金配加方式對合金成本影響較大,轉(zhuǎn)爐作業(yè)區(qū)在廠領導的帶領下,召集關(guān)鍵崗位人員每天進行開會分析、總結(jié)。從鋼水強度性能及硅鐵、硅錳合金單價差異上著手做工作,在確保鋼材強度性能的前提下盡大可能降低合金消耗成本,針對HRB400(E)系列鋼種實施提Mn降Si方案,通過測算及生產(chǎn)現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集,擬定最優(yōu)成份,現(xiàn)階段正在逐步落地試驗并驗證鋼材性能波動,并已初見成效。據(jù)統(tǒng)計,若在HRB400(E)系列鋼種上實施提Mn降Si,合金成本可節(jié)省2.29元/噸鋼。
與此同時,為嚴格落實“三降兩增”工作要求,實現(xiàn)降本增效目標,伊犁鋼鐵生產(chǎn)物流部牽頭對軋制工序精心研究,通過細節(jié)梳理,加釩氮合金這一工序被提上議程,經(jīng)綜合考慮,每噸近20萬元的釩氮合金,對生產(chǎn)工序及成本頗具影響。為解決弊端問題,生產(chǎn)物流部協(xié)同軋鋼廠推敲計劃方案,通過原料成分設計、軋制過程控軋控冷條件,進行理論數(shù)據(jù)計算,并對熔煉成分軋合、優(yōu)化控軋工藝、風機流量調(diào)整進行細化調(diào)節(jié),相繼降低吐絲溫度近80°,根據(jù)生產(chǎn)節(jié)奏穩(wěn)控流量風速等,初步形成了工序妥當?shù)慕鉀Q措施。在試制前期,軋鋼廠對新條件下的淬火水箱功能精度及能力進行驗證,確?,F(xiàn)場條件符合軋制要求。最終經(jīng)兩部門同心協(xié)力,密切配合,成功完成了盤螺HRB400E?12產(chǎn)品試制工作,經(jīng)理化檢驗中心檢測,產(chǎn)品各項力學性能、尺寸、表面質(zhì)量均符合國標規(guī)定。此項工作可降低合金噸鋼成本約15元,為軋制工藝節(jié)能降耗打下堅實基礎。
下一步,伊犁鋼鐵將持續(xù)全力開展“降本增效”工作,并落實到公司生產(chǎn)經(jīng)營管理的全過程,長期不懈地堅持,實現(xiàn)從量變到質(zhì)變,將“降本增效“做到極致、落到實處,持之以恒,為高質(zhì)量發(fā)展添磚加瓦。
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